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茂名石化:原油加工损失率降至0.35%

作者:高夕 2018年04月11日 国内新闻

茂名石化:原油加工损失率降至0.35%  
2016-11-01     来源:  
 
 

 

 

  石化旧事

 
 

110月,茂名石化原油加工损失率累计0.35%,持续位列集团公司同类企业第一,坚持历史最好程度。

精密管理出效益。茂名石化经过不时深化精密管理和信息化建立,使炼油加工损失率在打破0.39%的实际极限值后逐年下降,从2015年到往年10月,累计油加工损失率不断坚持0.35%,继续领跑中国石化同类企业。

精密化堵住“跑冒滴漏”

往年622日清晨2时,茂名石化炼油分部装油车间操作工陈建强巡检到石脑油罐区164号罐时,判别雷达液位计有飘移景象,他马上拿来量油尺,爬上罐顶停止手工检尺,发现雷达液位显示较人工检尺误差达0.074米,及时挽回油品损失33吨。

“降低原油加工损失率,就要从油品源头抓起,强化设备运转、油品检尺和计量管理,人人盲目举动,根绝跑冒滴漏。”炼油分部经理杨文德在月度经济剖析会上强调。

炼油分部强化迷信巡检,经过完成“机电仪管操”五位一体穿插巡检,无效维护设备运转,大幅增加“跑冒滴漏” 景象。同时,进一步增强计量管理,完成了成品油汽柴油管输由过来的手检计量到流量计计量的晋级,完毕了卸车人工测量历史,大幅进步了计量精度,每月可无效增加油品损失200余吨。

优化增加油品损失

往年以来,煤制氢安装不时应用新技术,优化回收安装放空气、分解气,极大增加了可燃气体放火炬熄灭损失。炼油分部针对副产的少量二氧化碳回收应用这一难题,展开专题技术攻关,采用德国先进的碳综合应用技术,开收回二氧化碳回出工艺,无效对安装副产的二氧化碳气体提纯。经提纯后,二氧化碳回收处置量达10万吨/年,不但原来被当成废气的二氧化碳身价大增,还大幅降低了油品损失。

炼油分部鼎力组织优化攻关,不时探究增加油品挥发损耗新途径。经过进步安装侧线热结合流程,将常减压石脑油直接进重整安装处置,降低石脑油C3组分含量,分明降低了半成品保送贮存进程中的挥发损失。

针对汽油等轻油组分罐顶呼吸阀常常冒气景象停止剖析与迷信论证,炼油分部将轻石脑油组份自安装出来后改良管调直接谐和,防止了先进罐再管调所形成的油品挥发损失。该优化项目施行以来,每月可防止油组分挥发损践约150吨。

信息化降低计量误差

10月初,炼油分部对三个MES零碎录入呈现错漏的车间每人次扣罚500元。每月不活期对MES零碎录入状况停止反省,对输出不及时或输出错漏状况从严考核,调动了统计管理人员的责任心。

“我们充沛应用各种消费信息监控零碎,完成对消费的瞬时数据监控不时晋级,努力降低加工损失。”炼油分部消费管理处处长陈远文引见。

炼油分部充沛应用中国石化MES3.0零碎树立起各消费安装的进出模型,对全厂的每个流程停止监控,他们结合消费实践,时时对零碎物料包括氢气、瓦斯、酸性气等消费数据的统计和状况跟踪。对氢气管网,经过MES零碎将不同氢气压力拆分为高压氢气、高中压氢气两个等级,树立了管网均衡模型,无效跟踪了各等级氢气的产耗、互窜状况,完成了全掩盖、全流程的信息化管理。

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同时,他们还经过进出模型找出了影响炼油加工损失率的瓶颈,不时对优化流程、排放气体、污油回收停止片面监控晋级,做到横向到边,纵向究竟,堵住各消费环节破绽,降低加工损失率。

“我们用信息化、自动化的手腕,片面完善计量进程的片面监管,最大限制降低计量误差带来的损失,到达降损目的。”炼油分部消费管理处统计科黄俏梅说。钟大海刘丽婷)