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动力局陈诉显示:燃气发电机组操作小时数较低

作者:高原华 2018年03月02日 国内新闻

中国电力报、中电旧事网记者 马建胜 

  编者按燃气发电具有动力转换效率高、净化物排放少、启停迅速、运转灵敏等特点。近年来,随着我国自然气资源的大规模开发应用,国度“西气东输”、远洋自然气开发和引进国外液化自然气等任务片面展开,我国燃气发电产业继续疾速开展,为优化动力构造、促进节能减排、缓解电力供需矛盾、确保电网平安波动发扬了重要作用。

  近日,国度动力局发布了《燃气发电平安监管报告》(以下简称 《报告》)。《报告》显示,截至2012年底,全国燃气发电企业共有150余家,燃气发电机组600多台(套),总装机容量4027.8万千瓦,约占全国发电机组总装机容量的3.52%。

  除局部地域供热机组外,我国燃气发电机组多以调峰调频为主,采用昼开夜停的两班制运转方式,调峰调频机组容量约占燃气发电机组总容量的70%。

  受调峰调频需求和自然气供给影响,我国燃气发电机组年应用小时数较低。

  2012年,全国6000千瓦以上燃气发电机组发电量为1092亿千瓦时,同比增长0.39%,占全国发电量的2.19%。

  《报告》指出,虽然我国燃气发电曾经获得一定规模,但受开展阶段和规模限制,存在气源供给与机组规划不协调、政策标准不完善以及中心技术缺失等开展妨碍。

  大型集中式占九成散布式刚起步

  《报告》显示,我国集中式自然气发电仍占据主流,散布式自然气发电还处   于起步阶段。从全国来看,F级、E级等大中型燃气机组合计132台(套),装机3696万千瓦,占总装机容量的90%以上,E级以下小型燃气发电机组虽然数量多,但装机容量小。

  截至2012年底,全国共有集中式自然气发电机组167台(套),装机容量3882.6万千瓦,占全国燃气发电总装机容量的96.4%,次要散布在广东、江苏、上海、浙江、福建、北京等地域。

  十分规自然气发电也初具规模。截至2012年底,全国煤矿瓦斯发电装机容量约110万千瓦,页岩气发电随着页岩气开采技术的引进和开展曾经进入研讨阶段。

  例如,山西省已有煤层气(瓦斯)发电企业60多家,瓦斯发电机组360多台(套),装机容量超越70万千瓦。云南曲靖市先后建成9个瓦斯发电站,机组22台,装机容量1.1万千瓦,累计发电5300万千瓦时。

  得益于煤制气项目的推进,我国煤气化结合循环发电示范获得成效。目前,我国规划和建立的煤制气项目约60个,总产能接近2600亿立方米。我国煤气化结合循环发电示范项目曾经投入运转。2012年,我国第一座煤气化结合循环发电示范项目华能天津IGCC示范电站正式投产,电站建有一套2000吨/天两段式干煤粉加压气化炉,相应配套一台E级燃气发电机组,装机26.5万千瓦。

  无序开展成绩较为突出

  《报告》指出,我国自然气供给与发电不协调,有关项目审批单位、自然气供给企业、电力调度机构、燃气发电企业在燃气机组装机容量与自然气供给量、发电用气量与发电量、供气方式与电网调峰等方面没有无效衔接,发电、供气存在不协调景象。

  局部地域燃机规模不时添加,自然气供给缺乏成绩突出。局部地域没有依据燃气供给才能和电网构造等要素,统筹思索燃气发电规模、规划和建立时序,存在无序开展、区域规划不合理、气源难以支撑等成绩,气电协调难度大。

  自然气需求时节性不均衡,也形成了局部时段气电供需存在矛盾。我国自然气消费和电力需求时节性特征分明,夏季社会用气量大且处于用电顶峰,春春季发电供气有保证而电力负荷绝对较低,存在气电供需矛盾,局部地域局部时段存在有气时无电力需求、需求发电时又缺气的景象。

  自然气供气方式不灵敏限制了燃气发电机组调峰才能。自然气供给通常依照“照付不议”合同签署,没有思索发电调峰和电力供给的需求,将年供气量均匀分配至每日向燃气发电企业供气,燃气发电机组只能按“以气定电”准绳运转,限制了燃气机组调峰才能。

  同时,局部地域气电应急机制不完善,平安风险潜在。局部地域自然气供给企业与燃气发电企业之间未树立应急沟通协调机制,应急预案不能互相衔接,如因灾祸、毛病、检修或外力毁坏等形成自然气管道走漏或阀门封闭,将呈现少量燃机停运,影响电力零碎波动和燃气发电机组平安。

  配套政策规范标准有待完善

  目前,我国自然气发电面临气价不时下跌的压力。管道自然气和电力均由行政定价,价钱政策直接关系自然气发电企业运营情况。近年来自然气价钱大幅下跌,按以后自然气发电上网电价机制和局部地域补贴政策规范,企业运营压力日益加大,影响到平安消费投入和 燃气发电产业开展。

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  我国燃气发电机组多以调峰调频为主,但是,自然气发电调峰补偿机制还不够完善。燃气发电机组在为电网调峰调频作出奉献的同时,也添加了设备检修、维护本钱。《报告》指出,局部地域未充沛思索燃气机组调峰调频本钱,燃气机组参与电网调峰调频未获补偿或补偿规范偏低,自然气发电调峰补偿机制需进一步认证、完善。

  同时,《报告》以为,我国燃气发电平安技术规范和规程标准制定滞后,我国燃气发电只要局部类型的设计规则、验收实验等技术标准和局部机型的运转维护规程,短少自然气发电厂规划建立导则、设备装置施工标准、运转管理标准和操作规程等规程标准,规范体系不健全,技术规范制定滞后,不能满足燃气发电平安运转需求。

  我国仍未掌握设备中心技术

  《报告》指出,目前国际燃机设备制造企业与国外企业协作中在关键技术方面存在壁垒,我国对燃气发电中心技术还不完全掌握,在一定水平上制约着燃气发电产业的开展。

  例如,燃机设计制造中熄灭器、透平叶片等热部件完全依托出口,开展存在瓶颈。国际制造企业虽然可以制造、组装燃气发电机组,但在零件设计、热部件资料制造以及冷却和隔热涂层等关键技术方面尚未完成本质性打破,燃机熄灭器、透平叶片等热部件仍完全依托出口。

  在设备维护方面,零件检修维护依赖原厂商,维修费用昂贵。受设备设计制造中心技术不掌握的制约,国际对零件检修维护中心技术掌握不深、不透,机组检修维护、改造晋级、部件改换等都依赖原厂商,次要部件发作毛病需返厂检修,检修维护费用昂贵。其中,燃机动叶、静叶、护环、熄灭器等次要部件必需送到燃机制造厂的修缮厂检修,费用占总检修费用的90%。

  同时,国际燃气电厂大局部依托制造厂家效劳协议形式来管理燃机设备,检修维护费用居高不下。例如国际F级机组检修维护费用普通都超越3000万元/台年。

  此外,燃机发电企业没有掌握零件熄灭调整的规范和参数,运转人员不能经过熄灭自动调整确保机组在熄灭脉动最小和在排放最佳点运转,不利于无效控制平安情况和展开异常诊断、剖析。

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