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操作畜禽骨出产骨髓类调味品新工艺简介

作者:王俊东 2018年02月11日 国内新闻

    一、背景 
 
    国际早有以畜禽骨为原料,加工骨髓类调味品的消费企业,其工艺引自日本。消费进程是:先将蒸煮釜中的水加温至85℃或直接参加85℃的热水,然后参加经过清洗的整骨料,在2h内迟缓升温至110℃,维持2~3h,再用2h左右的工夫升温至115℃,并在115℃下维持3h,然后排气,在微沸的状况下再用2~3h“闷火”,(即有一个回味进程)使之风味更醇正,最初放料,停止固液别离、油水别离。其中蒸煮液经稀释至固含量30%左右,经美拉德反响,并加油、加辅料调质乳化后制成呈浓重畜禽骨香味的膏状调味品。蒸煮后的残骨、残渣烘干粉碎后作为饲料出售。 

    这种工艺的优点是产品的风味醇正,特别遭到日自己的喜爱。国际著名的调味品消费企业,如日本味之素(中国公司)、广东的汇香源、优宝,山东的京日丸善、中科凤祥等,都采用这种工艺消费(其中的关键设备蒸煮釜、稀释器均由天宇企业制造)。该工艺也存在产品得率低、原料应用率差等缺乏,鲜骨提取物中的含固量仅3%,骨油在5%左右,而占鲜骨总量15%左右的肉泥、骨髓及10~30%的残骨仅作为饲料,附加值不高。加之提取工夫长,从预备到出料,每一料的提取工夫达18~20h。又因提取和稀释辨别停止,能耗很高。消费设备庞大,需公用别离机停止固液别离和油水别离,动力耗费大,投资和操作费用都比拟高。还因是开放式出料,车间的湿度大,给干净消费带来一定的难度。

    2003年,国际一位立志创始合适中国国情、资源应用率高,并且契合中国人消费习气和风味的调味品专家,在国际首先提出畜禽骨加工“吃光用尽”新工艺的想象。其要点是:将植物的骨头破碎后蒸煮,对蒸煮液停止油水别离后稀释,制成稀释高汤,作为复合调味品的基料;或经美拉德反响,并加油、加辅料调质乳化后制成呈浓重畜禽骨香味的膏状香精香料。对蒸煮后的骨渣酶解,酶解物固液别离、稀释后,参加其它辅料制成共同风味的调味品;酶解物固液别离后的骨屑再经洗濯、脱水、枯燥、粉碎制成骨粉,作为食品添加剂或药品钙源出售。这样,畜禽骨的资源失掉充沛应用。

    2004年起,我与这位专家联手协作,停止新工艺及工业化消费设备的研讨和开发。我们用鲜猪骨停止新工艺小试,后果是令人称心的。与现有工艺相比,提取物中的含固量8.13%,比国际现有工艺进步1.7倍;骨油10.23%,比国际现有工艺进步1倍;同时失掉相当于15.22%肉的骨髓、肉泥酶解物和13.79%的高质量骨粉,产品总得率为47.37%。

    据此测算,这是一个能给企业带来滚滚财源而又富有应战性的项目。以鲜猪骨为例,原料的价钱6000~9000元/h,按现有工艺,每吨鲜猪骨可消费含固30%的呈猪肉香味膏状调味品150,市场价5万元/h,出口价折人民币10万元/h左右,骨渣类副产品200,1000元/h。总价值为国际1.02万元,出口2.02万元,原料增值1.2~2.0倍。采取新工艺后,不思索出口,每吨鲜猪骨可消费含固30%的呈猪肉香味膏状调味品380,含固30%的香精香料100,食品或药品级的高质量骨粉130,总价值2.33万元,原料增值3.1倍。按日加工50 h鲜猪骨、产品全部外销计,每年可给企业新增近2亿元的利润。但要完成工业化消费,还有许多技术难题要处理。为此,我们决议经过中试进一步探索工业化消费的参数。

    二、中试概略

    2004年5月,我们到国际某消费调味品的企业,应用该企业现有设备停止新工艺中试任务。提取稀释局部运用惯例的300L热回流提取稀释机组,美拉德反响和酶解反响用200L反响釜。中试的步骤是,取清洗后沥水的猪骨用压碎机压碎至≤0.53大小,测碎骨的堆比重约1.27,称重101kg,为避免出料时梗塞管道,将碎骨装入5只不锈钢网袋中。然后向提取罐中加水200kg,升温至85℃,再将碎骨、辅料(装在纱布袋中)、调味品投入。第一次常压微沸蒸煮2h,升温至115℃坚持微沸蒸煮1h,放出蒸煮液162.7kg,接着稀释,二次蒸汽冷凝水则回流到提取罐。1h17min后,放出稀释液11.6kg,用体积称重法测比重为1.14。然后向提取罐内补水至原液位停止再次蒸煮,在115℃坚持微沸蒸煮1h13min。思索到因碎骨放在网袋中,提取不充沛,故闷存一夜,第二天稍升温后放料再次稀释1h52min,稀释液18.01kg,用体积称重法测比重为1.15。第一批提取稀释产出比重1.146的稀释膏29.61kg,油8.78kg,放出残渣76.1kg。令人快乐的是,产品的得率接近预期目的,风味好于原工艺。第二批的操作顺序同上,投入碎骨104kg,产出比重1.138的稀释膏27.7kg,油约3kg,放出残渣81.3kg,与第一批料不同的是,出油量分明增加。

    我们剖析,将碎骨装入网袋中,虽可处理梗塞成绩,但仍会影响产品出率,而且大消费中也不能够采取这种方式,于是决议用200L反响釜停止第三次中试,将碎骨直接装入釜中,用异样的工艺停止蒸煮,在蒸煮进程中活期取样测定蒸煮液的蛋白含量,以确定在此条件下的效果及工夫。后果是令人称心的,在3h内,只需一次蒸煮呼吁行业者在政府部门出台相关政策标准的之前,从业者一定要规范自己的行为准则健康有序的快速发展。,其蛋白含量就到达上二次的效果。由此可见,散装加过度搅拌,会大大延长提取工夫。提取稀释液含固量7.52%,骨油9.74%,骨髓、肉泥酶解物9.49%,骨粉15.20%,产品总得率为41.95%,是小试的88.56%。

    中试后果标明,新工聚焦消费升级、多维视频、家庭场景、数字营销、新零售等创新领域,为用户提供更多元、更前沿、更贴心的产品,满足用户日益多样化、个性化的需求。艺在技术上是可行的,但用现有惯例设备难以到达工艺要求,也不能充沛表现新工艺的优越性。在中试进程中,我们认识到,新工艺在工业化消费中,将面临产品风味的坚持和提取液的排出与别离这两大难题。尤其是骨头破碎后,异样的工艺条件,溶出的成分多,提取液中含有呈不规则棱角状的骨屑、呈胶体状的骨髓和少量的肉泥,如何在设备上保证提取液顺利排出,并同时停止固、油、水别离而使消费延续停止。因而,应先设计一套小型公用设备,再经过一段的理论,以进一步确定工业化消费的工艺参数和设备选型。

    三、小型消费线简介

    在总结中试经历经验的根底上,我和天宇企业的一位设备专家协作,用3个多月工夫,在该企业设计、制造了国际第一套用于植物、植物和陆地生物提取稀释别离的小型多功用研发安装。

    小型多功用研发安装主体设备为300L,由提取、稀释、油水别离、精馏、生化反响、调质及真空共七局部组成,可用水或其它溶剂对植物、植物和陆地生物停止提取稀释别离,也可以截留并精馏其风味物质,日处置原料的才能为300~500。

    2004年10月,小型安装装置终了进入调试。首先用水对停止冷模实验和测定。从常压蒸发实验的状况看来,该安装加热器、提取罐、再沸器的蒸发才能辨别为54/m2h、52/m2h和54/m2h,都到达了设计要求。接着用猪骨、鸡骨、香菇、植物香料辨别停止提取稀释别离和截留风味物质的实验,后果标明,这套小型安装显示收工艺顺应性好、操作弹性大、节能、节溶及多功用等特点。用猪骨提取时,其稀释液风味纯粹,呈淡乳白色,香气恼人。传统工艺的酶解稀释液呈深灰色,作为食品的调味品,这种色泽令人难以承受,而小型安装的酶解稀释液呈浅灰色,可调性强,进步了产品的层次。产品得率辨别为:提取稀释液含固量9.52%,骨油10.12%,骨髓、肉泥酶解物10.13%,骨粉14.46%,产品总得率为44.23%,是小试的93.37%,比中试进步4.81%。用猪骨提取时,其骨油的香味特别浓,能够是官方所说“靠骨香”的缘故吧。因骨头破碎而带来的提取液排出与别离难题也初步处理。用香菇和植物香料提取时,由于设有截留风味物质的安装,提取稀释液的香味袭人。以上这些,都是惯例设备难以到达的。

    随后,我们又设计了300L通用型、经济型消费线各一套,已于2004年12月、2005年1月份别在湖南、天津两个企业投入运用。

    四、日加工50吨畜禽骨抽提物消费线的设计思绪及阐明

    1、设计思绪:在此根底上,我们又设计了目前国际最大的日处置50吨畜禽骨抽提物消费线,将在2005年7月投入运用,该消费线的设备要能充沛表现中试及小型消费线的工艺意图,真正做到高产、优质、低耗,使资源失掉充沛应用和增值,给企业带来实真实在的效益。详细体验在:
    (1)设备投资要比传统工艺有大幅度的减低;
    (2)产品得率比传统工艺设备有大幅度进步;
    (3)提取工夫要比由传统工艺设备有大幅度的延长;
    (4)能耗要比传统工艺设备有大幅度的减低;
    (5)可以最大限制地坚持被提取物的养分和风味;
    (6)消费线能长周期延续正常运转,工艺顺应性好,可在常压、加压和真空条件下提取、稀释;无需改造可直接用于其它植物、植物和海鲜调味品,稍加改造可以消费自然香料、色素及果蔬花卉稀释饮料
    (7)采用全封锁操作,配套CIP零碎后,可到达GMP的规范; 
    (8)技术含量高,在现有同行中处于抢先位置,5年后也不落后。

    2、工艺流程:骨产品加工工艺流程框图 



    3、关键设备:定制提取罐为直筒型带夹套的压力容器,任务容积6 m3,是本消费线的关键设备,关系项目的成败。我们对提取罐的设计跳出内置吊蓝、从上部进出料的惯例形式,从基本上处理了提取液排出极易梗塞的最大难题。出料采用配置调频电机的搅拌、出渣一体器排出,无效地处理了集中出料需大型寄存容器和净化场地成绩。搅拌、出渣一体器的另一作用是,在蒸煮进程经过搅拌,非常有利于料层的传质与传热。由于采用上述设计,提取罐的上下盖的直径辨别为600mm和400mm,省去轻巧的上盖和构造复杂的下快开门,使设备复杂而适用。这种设计还使厂房的高度降低,顶部承分量加重,增加了厂房的投资。 
    用复杂而适用的设备满足复杂的工艺技术要求,并使操作简易化,这也是我多年来追求的目的,希望能被消费企业承受。

    4、技术创新:本设计最大的卖点是资源失掉充沛而无效天时用。除了能较好地表现出“吃光用尽” 的愿望,在动力的综合应用上也较好地表现了零碎工程的理念,在技术上有四项创新:
    (1)将提取和稀释组成一个静态均衡零碎,在提取进程中,骨头和溶媒之间一直坚持最大的浓度递度,无效物质疾速溶出,不只提取速度快,收率比惯例提取工艺进步1倍以上。由于采用分罐常压或加压提取、集中减压稀释的共同工艺设计,降低了设备投资;
    (2)将提取和稀释组成一个零碎应用动力的全体。如前所述,提取罐中的蒸煮液以雾状直接喷入处于负压形态下的蒸发室,使110℃的高档次热量直接失掉应用;二次蒸汽经预热器,回收了本由冷凝器冷却的汽化潜热,使重新回到提取罐新颖溶媒加热至50℃左右,无需另费蒸汽加热而直接运用,同时又加重了冷凝器的负荷,浪费了冷却水;
    (3)除了动力的零碎应用外,对“水”也不放过。提取完毕后,应用提取罐的余压将稀蒸煮液压出别离植物油后,重新抽入提取罐内反复应用;固液别离后骨渣先由冷凝水停止预清洗,清洗后含有丰厚蛋白质的冷凝水抽回冷凝水贮罐持续用于提取;就连蒸汽冷凝水、冷却水也失掉回收或循环运用。 
除此之外,在提取罐、稀释器等次要设备上还配置了背压阀、电磁流量计、浮子流量计等自动或有利于操作控制的仪器
正由于上述的技术创新,消费线的次要设备由现有消费线的33台增加到28台,设备的总容量由94吨下降到72吨。估计新的消费线与惯例工艺相比,投资增加40%,其中仅提取罐由8台10吨减为4台6吨,加上去掉价值28万元的卧旋别离机,就使投资增加200万元以上。提取工夫由18~20h下降到4h以内。同时,可浪费蒸汽50%,浪费纯洁水80%,节电15%,其它目的都能到达或超越预期。